氫氣壓縮機(jī)氣閥斷裂分析及試車方案改進(jìn)氫氣壓縮機(jī)氣閥斷裂分析及試車方案改進(jìn) 李洪深1,劉 鵬2,李十中1 (1.清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院,北京100084;2.中國(guó)天辰工程有限公司,天津300400)......
氫氣壓縮機(jī)氣閥斷裂分析及試車方案改進(jìn)
(1.清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院,北京100084;2.中國(guó)天辰工程有限公司,天津300400)
[摘 要]:針對(duì)某往復(fù)氫氣壓縮機(jī)排氣閥在空氣試車過(guò)程中出現(xiàn)的氣閥斷裂失效的實(shí)際問(wèn)題,初步分析了氣閥斷裂部位、結(jié)構(gòu)和工作特性。研究了發(fā)生斷裂的氣閥閥座危險(xiǎn)截面在正常載荷和沖擊載荷作用下的受力情況,重點(diǎn)分析了影響閥片沖擊載荷變化的主要因素。研究結(jié)果表明,試車過(guò)程中氣閥失效主要受閥片密度和沖擊速度變化影響。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試車時(shí)的實(shí)際操作工況,確定了氣閥斷裂的主要原因。從工程設(shè)計(jì)角度,提出了往復(fù)式氫氣壓縮機(jī)試車方案的改進(jìn)措施,研究結(jié)果可以為今后同類壓縮機(jī)空氣試車方案的制定提供參考。
[關(guān)鍵詞]:往復(fù)壓縮機(jī);網(wǎng)狀閥;負(fù)荷試車;失效分析
中圖分類號(hào):TH457 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1006-2971(2022)03-0016-0
氫氣是極具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉春椭匾幕ぴ稀kS著我國(guó)加緊布局氫能產(chǎn)業(yè),高壓加氫站的建設(shè)逐漸成為制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸[1]。作為原
料,氫氣在合成氨、煤化工、重整制氫等生產(chǎn)流程中,也需要在較高的壓力下進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)[2]。在所有壓縮機(jī)類型中,往復(fù)壓縮機(jī)能提供最高的壓縮比,是氫氣儲(chǔ)運(yùn)的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀況的好壞往往決定整個(gè)工程項(xiàng)目的成敗。
氣閥是往復(fù)壓縮機(jī)的核心部件,安裝在氣缸上,控制著壓縮機(jī)的吸氣、排氣過(guò)程。由氣閥原因?qū)е碌膲嚎s機(jī)故障約占故障總數(shù)的36%,且更換氣閥成本較高,因此氣閥的可靠性成為壓縮機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、安全、可靠的關(guān)鍵[3]。
目前,對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行中的故障模擬、診斷和報(bào)警系統(tǒng)國(guó)內(nèi)外已有較多研究[4,5],但壓縮機(jī)在單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中缺少系統(tǒng)保護(hù),且所用試驗(yàn)氣體與工作氣體存在較大差距,易發(fā)生故障,卻缺少相應(yīng)的解決方案。針對(duì)這一問(wèn)題,本研究嘗試對(duì)某氫氣化工項(xiàng)目試車過(guò)程中發(fā)生故障的氫氣壓縮機(jī)氣閥進(jìn)行失效分析,并提出相應(yīng)的試車方案的改進(jìn)措施。
2.1 負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)工況
某化工項(xiàng)目中使用的氫氣壓縮機(jī)為4列4級(jí)往復(fù)壓縮機(jī),進(jìn)口壓力0.11MPa(A),壓縮比16。在使用空氣進(jìn)行單機(jī)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過(guò)程中,該壓縮機(jī)3級(jí)氣缸的4個(gè)排氣閥從中間整體斷裂。
空氣試車前,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件制定的壓縮機(jī)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)程序如下:
(1)壓縮機(jī)吹洗運(yùn)轉(zhuǎn)合格后,接好各部管路并關(guān)閉排氣口與系統(tǒng)連接的截止閥。
(4)啟動(dòng)循環(huán)系統(tǒng)稀油裝置的輔助油泵,調(diào)整壓力到規(guī)定要求。
(5)打開旁通閥,使壓縮機(jī)各級(jí)成無(wú)載狀況,并盤車兩轉(zhuǎn),觀察壓縮機(jī)無(wú)異響時(shí),即可脫開盤車裝置,啟動(dòng)壓縮機(jī)。
(6)關(guān)閉輔機(jī)排液閥,各級(jí)旁通閥,逐漸調(diào)節(jié)壓縮機(jī)排氣閥門,使壓縮機(jī)緩慢升壓至末級(jí)出口壓力達(dá)到0.5MPaG,負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不少于4小時(shí)。
負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)中檢查項(xiàng)目有:四級(jí)排氣溫度小于150℃,機(jī)身主軸承溫度小于65℃,活塞桿摩擦表面溫度不超過(guò)100℃,檢查漏氣點(diǎn)作必要標(biāo)記,檢查各儀表、閥門、電機(jī)等工作是否正常等。
發(fā)生故障前,壓縮機(jī)先后已經(jīng)歷3次不同負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),加載過(guò)程中發(fā)現(xiàn)三級(jí)排氣閥有漏氣現(xiàn)象,三級(jí)氣缸有異響,機(jī)身振動(dòng)大,因此未繼續(xù)增加四級(jí)氣缸的負(fù)荷,即未加壓到規(guī)定的排氣壓力。試驗(yàn)后,拆卸檢查氣閥的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)三級(jí)排氣閥閥座及升程限制器出現(xiàn)斷裂。
在壓縮機(jī)負(fù)荷試驗(yàn)后,對(duì)損壞的三級(jí)排氣閥的損壞情況做出記錄。斷裂位置如圖1所示,氣閥閥座中間螺栓與閥座之間在加強(qiáng)筋處拉斷,升程限制器中心處發(fā)生斷裂。位于閥座與升程限制器之間的閥片隨升程限制器一同斷裂,閥片碎片和彈簧散落。
根據(jù)以往項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),氣閥閥片、彈簧、墊片等部件為易損件,為避免試車時(shí)損壞,采購(gòu)有隨機(jī)備件。而發(fā)生損壞的閥座和升程限制器等元件通常表現(xiàn)為中長(zhǎng)期故障,只作為2年備件采購(gòu)。因在現(xiàn)場(chǎng)找不到可代用的氣閥組件,而重新采購(gòu)供貨周期長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月,使全廠試車無(wú)法順利進(jìn)行,最終導(dǎo)致該項(xiàng)目的交付工期受到嚴(yán)重影響。
在往復(fù)壓縮機(jī)中,應(yīng)用最廣泛的氣閥型式為網(wǎng)狀閥。網(wǎng)狀閥由閥座、閥片、彈簧、中間螺栓和升程限制器等部分組成,它依靠閥片的開啟與關(guān)閉使氣缸與外界接通與切斷,閥片的開啟與關(guān)閉由氣缸內(nèi)、外氣體壓力差與彈簧力控制,無(wú)需其他驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。
壓縮機(jī)氣閥結(jié)構(gòu)如圖2所示,網(wǎng)狀閥閥座具有能被閥片覆蓋的氣體通道,與閥片一起控制壓縮機(jī)的進(jìn)氣或排氣,并承受氣缸內(nèi)外壓力差。升程限制器限制閥片的升程,有著與閥座相似的氣流通道,作為氣閥彈簧的支承座,其上開有彈簧孔。閥座各環(huán)形通道間由徑向加強(qiáng)筋連接。為防止相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),閥座和升程限制器之間采用中間螺栓聯(lián)接,中間螺栓把升程限制器與閥座壓緊在壓縮機(jī)氣缸的閥孔上。
故障壓縮機(jī)排氣閥的閥座、閥片和升程限制器都采用環(huán)形通道,升程限制器通道與閥座通道錯(cuò)開。當(dāng)氣缸與閥腔之間的氣體壓力差,足以克服彈簧力及閥片的質(zhì)量力時(shí),閥片開啟。氣體先流入閥座,經(jīng)過(guò)環(huán)形通道進(jìn)入氣缸。氣閥剛開啟時(shí),氣流推力大于彈簧力,閥片被推向升程限制器;當(dāng)活塞接近止點(diǎn)時(shí),速度降低,進(jìn)氣速度和氣流推力也相應(yīng)減小,導(dǎo)致氣流推力不足以克服彈簧力,閥片又推向閥座,并與閥座貼緊,如此循環(huán)往復(fù)。
根據(jù)故障壓縮機(jī)氣閥實(shí)際發(fā)生斷裂的部位,對(duì)圖3中2-2截面進(jìn)行強(qiáng)度校核。這時(shí)閥座可以簡(jiǎn)化為由多段兩端固定的梁承受全部氣體力[9],如圖
首先校核正常負(fù)載情況下的彎曲應(yīng)力。閥座具體尺寸已經(jīng)在圖中標(biāo)注,壓縮機(jī)三級(jí)氣缸在工作狀態(tài)下的內(nèi)外壓差△p=0.32MPa,作用于最內(nèi)圈通道的平均直徑d1圓周上的氣體力
閥座是在動(dòng)載荷條件下工作的,承受和壓縮機(jī)曲軸同頻率變化的氣缸內(nèi)外壓差和氣閥開啟關(guān)閉過(guò)程中的閥片撞擊力。故障壓縮機(jī)氣閥閥座材料為3Cr13,其許用應(yīng)力為[σ]=180MPa,僅在氣體壓力作用下,閥座加強(qiáng)筋的強(qiáng)度足夠,而發(fā)生故障的部位又與校核截面位置吻合。這說(shuō)明在沒(méi)有超壓試車的情況下,閥座的損壞很可能是由閥片過(guò)大的撞擊力造成的。
升程限制器的氣流通道與閥座氣流通道的結(jié)構(gòu)相同,徑向加強(qiáng)筋布置也與閥座相同。因此其受力情況與閥座類似,承受氣閥全開時(shí)氣流的反作用力,其不同點(diǎn)在于,閥座靠氣缸缸體支撐,而升程限制器靠固定于中間螺栓上的螺母支撐。排氣閥升程限制器的加強(qiáng)筋內(nèi)設(shè)置了彈簧孔和彈簧,閥片對(duì)升程限制器的沖擊受到彈簧力的約束。因此,可以判斷造成壓縮機(jī)排氣閥損壞的閥片沖擊載荷必然先撞擊閥座,導(dǎo)致危險(xiǎn)截面處拉斷,再通過(guò)彈簧力傳導(dǎo)至升程限制器,由于中間螺母的擠壓,導(dǎo)致升程限制器中心處斷裂,隨彈簧和閥片從排氣閥脫落。
閥片在氣流的作用下沖擊閥座的過(guò)程伴隨著復(fù)雜的發(fā)熱、塑性變形和能量耗散,較為復(fù)雜,本研究在對(duì)閥片結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理簡(jiǎn)化的基礎(chǔ)上,選擇使用能量法計(jì)算沖擊應(yīng)力[6]。
可以判斷閥片的沖擊載荷與閥片的運(yùn)動(dòng)速度、密度和彈性模量正相關(guān)。此外,閥片對(duì)閥座的撞擊并非完全垂直,因氣流不穩(wěn)定和閥片質(zhì)量不均勻,閥片會(huì)發(fā)生一定傾側(cè),當(dāng)閥片側(cè)傾運(yùn)動(dòng)幅度超過(guò)設(shè)計(jì)值后,撞擊應(yīng)力隨側(cè)傾運(yùn)動(dòng)幅度增大而迅速增加[7]。
故障壓縮機(jī)閥片為非金屬PEEK材料,密度和彈性模量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[8],但由于在試車過(guò)程中采用的介質(zhì)為空氣,其密度是工作介質(zhì)氫氣密度的14.5倍,在相同的排氣速度下,本身就增加了閥片對(duì)閥座的沖擊力。更重要的是,由于試車時(shí)拆除了進(jìn)口過(guò)濾器,前幾次試車時(shí)的累積進(jìn)氣,導(dǎo)致空氣中的灰塵、水分和氣缸中高粘度潤(rùn)滑油不斷在閥片上的沉積,閥片的密度不斷增加;這些雜質(zhì)堆積在閥片的不同部位,使原本質(zhì)量分布均勻?qū)ΨQ的閥片產(chǎn)生較大的質(zhì)量不平衡力,這將極大的增加閥片的側(cè)傾運(yùn)動(dòng)幅度,從而使沖擊應(yīng)力進(jìn)一步擴(kuò)大。
其次,試車前未對(duì)氣量調(diào)節(jié)閥儀表氣壓力和氣缸端蓋螺栓預(yù)緊力進(jìn)行檢查,致使排氣閥升程過(guò)大,而加速閥片的運(yùn)動(dòng)。再次,故障壓縮機(jī)出口氣量有多種工況組合,試車時(shí)頻繁變化的排氣負(fù)荷增加了擾動(dòng)載荷,空氣擾動(dòng)同樣增加了閥片的側(cè)傾效應(yīng)。在各因素的疊加作用下,最終導(dǎo)致沖擊載荷超出閥座危險(xiǎn)截面處的斷裂強(qiáng)度,閥座從中間螺栓處拉斷,進(jìn)而損壞升程限制器,引起壓縮機(jī)氣閥的整體失效。
4 結(jié)論
根據(jù)以上分析結(jié)果,可以看出排氣閥在試車過(guò)程中的損壞,主要是由以下原因造成的:
(1)壓縮機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),未預(yù)留試車空氣進(jìn)氣口,試車時(shí)只能將進(jìn)口過(guò)濾器拆掉,空氣中的灰塵、水分在閥片上堆積,增加了閥片密度。
(2)雜質(zhì)在閥片上的不均勻堆積,增加了閥片的側(cè)傾角度,進(jìn)而增大閥片的沖擊應(yīng)力。
(3)氣閥升程在試車前未校核,造成動(dòng)載荷對(duì)閥座沖擊速度過(guò)大。
(4)試車過(guò)程中頻繁變化排氣負(fù)荷,啟動(dòng)時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn),氣閥墊片損壞導(dǎo)致氣體泄漏等原因增加了擾動(dòng)載荷,進(jìn)一步擴(kuò)大了閥片的側(cè)傾效應(yīng)。
(5)氣缸中高粘度潤(rùn)滑油施加過(guò)量,潤(rùn)滑油間接隨空氣附著在閥片,使更多空氣中帶入的灰塵,在閥片上的粘結(jié)。
因此,對(duì)往復(fù)式氫氣壓縮機(jī)的單機(jī)負(fù)荷試車程序提出以下改進(jìn)措施,供今后類似工程項(xiàng)目參考:
(1)壓縮機(jī)進(jìn)口管道過(guò)濾器前增加空氣試車接口,防止試車空氣中的灰塵、水分進(jìn)入氣缸。在有條件的情況下,使用氮?dú)獯婵諝膺M(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)更
(2)試車前必須仔細(xì)檢查端蓋螺栓預(yù)緊力,檢查調(diào)節(jié)閥儀表壓力,校核升程。
(3)調(diào)節(jié)流量時(shí)避免頻繁的變化排氣負(fù)荷,至少在同一負(fù)荷下運(yùn)轉(zhuǎn)30min。
(4)潤(rùn)滑油站不得超壓,對(duì)可能的漏油點(diǎn)應(yīng)及時(shí)檢查。
(5)當(dāng)試車時(shí)發(fā)生漏氣現(xiàn)象時(shí),必須及時(shí)停機(jī)檢查,由于墊片原因?qū)е滦孤r(shí),及時(shí)更換墊片。
[1] 趙永志,蒙波,陳霖新,等.氫能源的利用現(xiàn)狀分析[J].化工進(jìn)展,2015,(34):3248-3255.
[2] 凌文,劉瑋,李育磊,等.中國(guó)氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
[J].中國(guó)工程科學(xué),2019,(21):76-83.
[3]?。?Sdanghi,G.Maranzana,A.Celzard,V.Fierro,Review oftheCurrentTechnologiesandPerformancesofHydrogenCompressionforStationaryandAutomotiveApplications,Renew.Sust.Energ.Rev.,2019,(102):150-170.
[4] 畢文陽(yáng),江志農(nóng),劉錦南.往復(fù)壓縮機(jī)氣閥故障模擬實(shí)驗(yàn)與診斷研究[J].流體機(jī)械,2013,(41):6-10.
[5] 劉衛(wèi)華,郁永章.往復(fù)壓縮機(jī)故障診斷方法的研究[J].壓縮機(jī)技術(shù),2001:3-5+12.
[6]?。?Bialek,P.Bielawski,Failure Analysis of Hydrogen PistonCompressors,in:6thInternationalCongressonTechnicalDiagnostics
(ICTD),Gliwice,POLAND,2016,pp.69-80.
[7]?。?L,N.H.,P.R..TheExcessEnergyApproachtotheImpactTestingofPlastics,Elsevier,1985,(5).[8] 盧朝霞,王玉鵬,張?jiān)鰻I(yíng),等.往復(fù)式壓縮機(jī)環(huán)狀閥工作過(guò)程沖擊應(yīng)力分析[J].流體機(jī)械,2008:11-16.
[9] API,石油、化工和天然氣工業(yè)設(shè)備用往復(fù)式壓縮機(jī)[S].美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì),2008.
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